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    甜菜制糖工藝中濾泥洗水回滲出器做滲出用水的方法技術(shù)

    技術(shù)編號(hào):1769384 閱讀:412 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
    本發(fā)明專利技術(shù)涉及一種甜菜制糖工藝中濾泥洗水回滲出器做滲出用水的方法。該方法是:首先用熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水pH值降為8.5~9.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)過(guò)濾器把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。本發(fā)明專利技術(shù)具有降低糖分損失和降低蒸汽消耗、保證生產(chǎn)均衡等優(yōu)點(diǎn)。(*該技術(shù)在2017年保護(hù)過(guò)期,可自由使用*)

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及一種。目前甜菜糖廠的密壓機(jī)廢水回收為三段洗水系統(tǒng),即第一段洗水跟糖水進(jìn)入蒸發(fā)罐,第二段洗水再洗滌濾泥成為第一段洗水,第三段洗水洗滌濾泥成為第二段洗水,第三段由熱水洗滌濾泥補(bǔ)充洗水。第三段的洗水一部分作第二段的洗水,一部分到石灰窯作消和用水。跟一清汁走的洗水,由于其錘度只有28%左右,而糖水的錘度為148%左右,為此跟入糖水后明顯降低了糖水的錘度,所以要求跟入糖水的洗水盡量少。這樣就使濾泥得不到充分的洗滌,使濾泥中的含糖量高達(dá)5%以上。另外,由于石灰消和是間斷進(jìn)行的,在石灰消和停止用洗水時(shí),大量洗水跟一清汁到蒸發(fā)罐,引起物料一會(huì)兒多一會(huì)兒少造成物料不平衡和稀汁錘度變化大,蒸發(fā)罐操作波動(dòng)大、操作非常困難。因此上述工藝存在的缺點(diǎn)是1、由于濾泥得不到充分的洗滌,增加了糖份的損失;2、洗水降低了糖水的錘度,造成糖水忽多忽少,使蒸發(fā)罐中的物料不平衡,增加了蒸氣消耗;3、洗水作為石灰乳消和用水泡沫大,影響石灰消和度和增加制糖未測(cè)損失。本專利技術(shù)的目的是提供一種降低糖份損失和蒸氣消耗、能使生產(chǎn)均衡的。本專利技術(shù)的任務(wù)是這樣實(shí)現(xiàn)的首先用熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為8.5~9.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)過(guò)濾器把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。上述硫漂后的洗水最佳PH值為9.2。由于本專利技術(shù)的方法把濾泥洗水全部經(jīng)硫漂過(guò)濾后送到滲出器做滲出用水,不再跟一清汁到蒸發(fā)罐或再去洗滌濾泥,因此與
    技術(shù)介紹
    相比,具有下列優(yōu)點(diǎn)1、濾泥得到充分的洗滌,降低了濾泥的糖份,減少了糖份的損失;2、稀汁錘度提高,糖汁蒸氣用量減少,降低蒸氣耗量;3、保證生產(chǎn)均衡,廢泊損失穩(wěn)定。使用本專利技術(shù)可使工藝損失下降0.2以上,蒸汽消耗量每百噸甜菜下降2噸汽,一個(gè)日處理甜菜1000噸的工廠,每天可增產(chǎn)糖2噸,減少蒸汽20噸,增加效益1萬(wàn)元,全國(guó)推廣后效益可觀。實(shí)施例1首先用80℃的熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為9.2,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)壓濾機(jī)把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。實(shí)施例2用80℃的熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為8.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)壓濾機(jī)把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。實(shí)施例3用80℃的熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為9.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)壓濾機(jī)把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。實(shí)施例4用80℃的熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為9.0,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)壓濾機(jī)把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。權(quán)利要求1.一種,其特征是首先用熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為8.5~9.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)過(guò)濾器把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的,其特征是硫漂后的洗水最佳PH值為9.2。全文摘要本專利技術(shù)涉及一種。該方法是首先用熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水pH值降為8.5~9.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)過(guò)濾器把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。本專利技術(shù)具有降低糖分損失和降低蒸汽消耗、保證生產(chǎn)均衡等優(yōu)點(diǎn)。文檔編號(hào)C13B10/08GK1168923SQ97112619公開(kāi)日1997年12月31日 申請(qǐng)日期1997年6月9日 優(yōu)先權(quán)日1997年6月9日專利技術(shù)者陳瑞昌 申請(qǐng)人:陳瑞昌本文檔來(lái)自技高網(wǎng)...

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種甜菜制糖工藝中濾泥洗水回滲出器做滲出用水的方法,其特征是:首先用熱水洗滌密壓機(jī)中的濾泥,接著把濾泥洗水送入硫漂器中進(jìn)行硫漂,使硫漂后的洗水PH值降為8.5~9.5,鈣鹽下降為0.045/對(duì)糖汁,爾后將洗水通過(guò)過(guò)濾器把鈣鹽濾掉,最后把過(guò)濾后的洗水貯存在貯箱中做滲出器的滲出用水。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:陳瑞昌
    申請(qǐng)(專利權(quán))人:陳瑞昌
    類型:發(fā)明
    國(guó)別省市:14[中國(guó)|山西]

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