本發明專利技術公開一種控制冶煉過程中N含量的方法,屬于冶金技術領域,該方法從轉爐吹煉、出鋼過程控制;精煉埋弧加熱、底吹控制;連鑄保護澆鑄等容易造成增氮環節進行控制,優化轉爐吹煉工藝,改善爐后底吹效果,LF渣料前移,精煉埋弧加熱、底吹控制,制定鋼包下水口及鋼包沿積渣清理標準,連鑄嚴格執行保護澆注等措施,大大加強了對鋼水中N含量的控制,有效降低了鋼水中的N雜質,降低了煉鋼終點N含量,從而減少了鋼水N成分超標造成的坯料改判以及鋼板性能改判的損失,為生產低磷、低硫等高合金,高附加值品種鋼提供良好的技術保障,提高了生產效益。提高了生產效益。提高了生產效益。
【技術實現步驟摘要】
一種控制冶煉過程中N含量的方法
[0001]本專利技術屬于冶金
,具體涉及控制冶煉過程中元素含量的方法。
技術介紹
[0002]隨著鋼鐵行業的高速發展,對鋼材深沖性、高強度、高溫塑性的要求越來越高。氮作為鋼中的元素之一,大多數情況下是作為雜質元素存在的,嚴重影響鋼的高溫強度和高溫塑性,降低鋼的深沖性能。冶煉具有高深沖性、高強度等高附加值產品,必須降低鋼中的氮含量。減少氮在鋼水中的危害程度,才能保證鋼材的深沖性能,減少時效性,消除屈服點延伸現象,使鋼材表面光潔,成材率高。
[0003]隨著我國在鋼鐵技術發展迅速,鋼廠的生產、工作效率都在不斷提升,安全、高效的除雜方法已成為鋼廠的重要發展趨勢和追逐目標。鋼廠中低磷鋼種較多,轉爐吹煉終點溫度控制較低,爐后鋼包底吹效果較差;出鋼過程加入大量合金、渣料,容易導致鋼水到LF時溫度較低,合金化效果不好,鋼包頂渣結殼等問題;同時鐵水硫磺不穩定且脫硫采用噴粉脫硫工藝,脫硫效率相對較低,LF脫硫率高達80%左右,LF爐需深脫硫,精煉過程需要長時間下電極升溫,又要大氬氣攪拌;這兩方面操作控制不好均容易引起LF爐處理過程增N,嚴重時可直接導致N成分超內控改判或軋制鋼板性能不穩定。
技術實現思路
[0004]為了穩定控制鋼水中N含量,技術人員和現場操作人員通過生產過程跟蹤,取樣分析,過程數據統計等手段找出增N的主要環節,以計算分析為基礎,根據各環節控制難點不同,優化轉爐吹煉工藝,改善爐后底吹效果,LF渣料前移,精煉埋弧加熱、底吹控制,制定鋼包下水口及鋼包沿積渣清理標準,連鑄嚴格執行保護澆注等措施,不斷摸索,反復試驗,提出一種控制冶煉過程中N含量的方法。
[0005]本專利技術具體采用如下技術方案:
[0006](一)轉爐吹煉、出鋼過程控制,包括:
[0007]出鋼前1min提前進行吹氬,驅除鋼包內的空氣,避免空氣與鋼水充分接觸造成增氮;出鋼末期,底吹氬氣量關小進行軟吹,以不裸露鋼水液面為準;提高操作技能減少補吹次數,避免補吹過程中鋼液在火點區的吸氮;
[0008]通過強化轉爐底吹系統,LF部分渣料前移至出鋼過程加入,保證精煉初期鋼渣流動性和渣層厚度,避免精煉前期渣溫低、結殼,埋弧不好導致鋼水的增氮;
[0009]加強出鋼口維護,確保出鋼過程鋼水不散流,在規定的時間內出完鋼,減少鋼水與空氣接觸造成的吸氮;
[0010](二)精煉過程控制,包括:
[0011]鋼水到LF爐處理工位后,控制鋼包底吹初始流量為50
?
100NL/min;
[0012]LF爐內微正壓控制:鋼水精煉過程中,通過調節除塵風機擋板的斜度或風機轉速,確保電極孔處有微量煙溢出,保證LF爐內微正壓;
[0013]鋼水到工作位將爐蓋蓋好后,鋼包底吹流量150
?
200NL/min,每爐鋼水熔化階段選用小電壓140V供電,短弧冶煉;調節電極電壓至140V、電流至40kA,下電極化渣,1
?
2分鐘電弧穩定后提電極,鋼包底吹流量調整為50ML/min,測溫并觀察爐內底吹實際效果,根據化渣情況判斷是否加入石灰;調整鋼包底吹流量為150
?
200NL/min;根據測量溫度及生產節奏確定升溫時間和升溫級數,調節電極電壓至150V、電流至52KA;根據CAS樣及初渣顏色加入30
?
40kg鋁絲并喂入適當Al線;4
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6分鐘后測溫、取樣、取渣樣;
[0014]化渣階段底吹流量保持150
?
250NL/min,盡可能縮小鋼水裸露面積,并通過調整底吹流量減少鋼水裸露時間;底吹正常情況下禁止旁通,冶煉中期底吹開度不超過400NL/min;
[0015]RH鈣處理前嚴禁旁通破渣;開大氬氣破渣,氬氣流量200NL/min,鈣線喂進鋼水內后立即調小氬氣破渣,氬氣流量50NL/min,靜攪時鋼水保持軟吹氬狀態,嚴禁裸漏;在抽真空過程仔細觀察提升氣體,防止氬氣切換成氮氣;
[0016]根據轉爐過來鋼水初渣情況,及時調整爐渣流動性和渣層厚度;第一批渣料:加石灰200kg
?
400kg,盡量不加螢石,靠鋁絲對渣脫氧改善流動性;第二批渣料:根據實際爐渣情況及脫硫需要補加石灰或螢石,適當增加渣量,保證渣層厚度在20
?
30cm;
[0017]在未形成良好的渣況前,禁止加入大批量合金,防止加合金過程中濺開渣面,使鋼水與電弧區氣體接觸;
[0018]制定鋼包下水口處理標準,要求下水口干凈無殘渣,保證與長水口密封效果;及時處理鋼包包口殘渣,保證LF爐蓋和鋼包包沿的密封,減少冶煉過程鋼水裸露造成的吸氮;
[0019](三)連鑄保護澆注控制,包括:
[0020]保證大包垂直澆鑄,提前5min落正大包;
[0021]澆鑄前檢查機械手管線漏氣性及保護套管透氣性;
[0022]澆鑄過程中保護套管垂直套正,氬氣流量設定至正常值50NL/min;
[0023]大包更換時保護套管內殘渣及時快速清理干凈,中包噸位不低于30噸大包開澆;
[0024]首爐開澆前中包停止烘烤即開始中包充氬,至開澆后第一輪覆蓋劑添加結束停止充氬;
[0025]正常生產過程中覆蓋劑添加需保證鋼水不裸露,每包澆鑄后期更換大包前5min禁止添加覆蓋劑。
[0026]本專利技術有益效果:
[0027]本專利技術的控制冶煉過程中N含量的方法,從轉爐吹煉、出鋼過程控制;精煉埋弧加熱、底吹控制;連鑄保護澆鑄等容易造成增氮環節進行控制,優化轉爐吹煉工藝,改善爐后底吹效果,LF渣料前移,精煉埋弧加熱、底吹控制,制定鋼包下水口及鋼包沿積渣清理標準,連鑄嚴格執行保護澆注等措施,大大加強了對鋼水中N含量的控制,有效降低了鋼水中的N雜質,降低了煉鋼終點N含量,從而減少了鋼水N成分超標造成的坯料改判以及鋼板性能改判的損失,為生產低磷、低硫等高合金,高附加值品種鋼提供良好的技術保障,提高了生產效益。
附圖說明
[0028]圖1是采用實施一的方法與現有方法實現N含量控制的結果對比圖。
具體實施方式
[0029]下面結合具體實施例對本專利技術技術方案做進一步詳細說明。
[0030]實施例一
[0031]本實施例提供一種控制冶煉過程中N含量的方法,通過優化轉爐吹煉工藝,改善爐后底吹效果,LF渣料前移,精煉埋弧加熱、底吹控制,制定鋼包下水口及鋼包沿積渣清理標準,連鑄嚴格執行保護澆注等措施,有效降低鋼水N含量,包括:
[0032](1)轉爐吹煉、出鋼過程控:
[0033](1.1)出鋼前1min提前進行吹氬,驅除鋼包內的空氣,避免與鋼水充分接觸造成增氮;出鋼末期,底吹氬氣量關小進行軟吹,以不裸露鋼水液面為準;提高操作技能減少補吹次數,避免補吹過程中鋼液在火點區的吸氮;
[0034](1.2)通過強化轉爐底吹系統,LF部分渣料前移至出鋼過程加入,保證精煉初期鋼渣流動性和渣層本文檔來自技高網...
【技術保護點】
【技術特征摘要】
1.一種控制冶煉過程中N含量的方法,其特征在于包括如下步驟:(一)轉爐吹煉、出鋼過程控制,包括:出鋼前1min提前進行吹氬,驅除鋼包內的空氣,避免空氣與鋼水充分接觸造成增氮;出鋼末期,底吹氬氣量關小進行軟吹,以不裸露鋼水液面為準;提高操作技能減少補吹次數,避免補吹過程中鋼液在火點區的吸氮;通過強化轉爐底吹系統,LF部分渣料前移至出鋼過程加入,保證精煉初期鋼渣流動性和渣層厚度,避免精煉前期渣溫低、結殼,埋弧不好導致鋼水的增氮;加強出鋼口維護,確保出鋼過程鋼水不散流,在規定的時間內出完鋼,減少鋼水與空氣接觸造成的吸氮;(二)精煉過程控制,包括:鋼水到LF爐處理工位后,控制鋼包底吹初始流量為50
?
100NL/min;LF爐內微正壓控制:鋼水精煉過程中,通過調節除塵風機擋板的斜度或風機轉速,確保電極孔處有微量煙溢出,保證LF爐內微正壓;鋼水到工作位將爐蓋蓋好后,鋼包底吹流量150
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200NL/min,每爐鋼水熔化階段選用小電壓140V供電,短弧冶煉;調節電極電壓至140V、電流至40kA,下電極化渣,1
?
2分鐘電弧穩定后提電極,鋼包底吹流量調整為50ML/min,測溫并觀察爐內底吹實際效果,根據化渣情況判斷是否加入石灰;調整鋼包底吹流量為150
?
200NL/min;根據測量溫度及生產節奏確定升溫時間和升溫級數,調節電極電壓至150V、電流至52KA;根據CAS樣及初渣顏色加入30
?
40kg鋁絲并喂入適當Al線; 4
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6分鐘后測溫、取樣、取渣樣;化渣階段底吹流量保持150
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250NL/min,盡可能縮小鋼水裸露面積,并通過調整底吹流量減少鋼水裸露時間;底吹正常情況下禁止旁通,冶煉中期底吹開度不超過400 NL/min;RH鈣處理前嚴禁旁通破渣;開大氬氣破渣,氬氣流量200NL/min,鈣線喂進鋼水內后立即調小氬氣破渣,氬氣流量50NL/min,靜攪時鋼水保持軟吹氬狀態,嚴禁裸漏;在抽真空...
【專利技術屬性】
技術研發人員:賈攀,聶真來,孟會濤,高永鵬,劉立勇,孫韜,李云飛,
申請(專利權)人:南京鋼鐵股份有限公司,
類型:發明
國別省市:
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