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    一種焦化方法技術(shù)

    技術(shù)編號:8267802 閱讀:181 留言:0更新日期:2013-01-30 23:23
    本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種焦化方法,原料油在360~450℃的加熱爐中加熱后,進入頂部為0.30~3.5Mpa減粘裂化反應(yīng)器,停留6~210min,反應(yīng)油氣進入焦化加熱爐的輻射室加熱到480℃~515℃后進入焦化塔,焦化后的高溫油氣經(jīng)急冷進入焦化分餾塔進行分餾,焦化分餾塔塔底油一部分返回焦化分餾塔,另一部分與常壓渣油混合后進入減壓塔,分離出的減壓渣油作為減粘裂化的原料,該方法可以提高液體產(chǎn)品收率,改善重焦化蠟油的性質(zhì)。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及不存在氫的情況下,烴油的非催化熱裂化,特別涉及一種有減粘裂化、減壓蒸餾和延遲焦化工藝組合焦化工藝方法。
    技術(shù)介紹
    延遲焦化是一種將重油經(jīng)深度熱裂化轉(zhuǎn)化為氣體、輕質(zhì)餾分油和中質(zhì)餾分油以及焦炭的深度加工工藝,具有脫炭徹底、流程簡單、技術(shù)成熟、裝置投資較低等特點,故已成為重油加工工藝中的重要工藝之一。 延遲焦化裝置的追求目標(biāo)就是在保證生產(chǎn)安全以及長周期運行的條件下把重油最大量地轉(zhuǎn)化為液體產(chǎn)品,而降低延遲焦化裝置的循環(huán)比是提高液體收率的重要方法之一。但隨著原油變重以及減壓深拔技術(shù)的推廣應(yīng)用,使得延遲焦化裝置的進料性質(zhì)越來越差,主要表現(xiàn)在密度大、粘度高、重金屬含量高、硫含量高、氮含量高、膠質(zhì)和浙青質(zhì)含量高等,采用低循環(huán)比甚至單程通過操作后雖然可提高液體產(chǎn)品的收率,但主要是重焦化蠟油的收率,且重焦化蠟油的質(zhì)量變差,主要表現(xiàn)在殘?zhí)扛摺⒔狗鄹叩?,同時還會加快加熱爐輻射段爐管的結(jié)焦,從而影響到延遲焦化裝置的長周期運行。為了減緩延遲焦化裝置加熱爐爐管的結(jié)焦,提高延遲焦化裝置的液體產(chǎn)品收率,以及改善重焦化蠟油的質(zhì)量,石油煉制研究者研究和開發(fā)了相關(guān)的工藝等技術(shù)。如專利US4518487在進料中加入低沸點組分以替代循環(huán)油;專利US4455219、CN1138843C是在進料中加入稀釋劑;專利US4784744、US5006223、US4378288在進料中加入自由基抑制劑;專利CN101037618A在焦化原料中加入芳香烴類結(jié)焦抑制劑;專利CN100457856C在焦化原料中加入優(yōu)選的抑制劑,并在焦炭塔下部的進料中混入一定量的低碳烴(C1-C4),以及專利CN1710032A在進料中加入阻焦劑等。這些專利有的抑制了加熱爐爐管的結(jié)焦,延長了開工周期;有的還提高了液體產(chǎn)品的收率,尤其焦化蠟油的收率,但都存在著重焦化蠟油性質(zhì)較差等問題,主要表現(xiàn)在重焦化蠟油的粘度大、殘?zhí)扛叩?。專利CN101619237A以及CN101619238A把減壓蒸餾過程與延遲焦化工藝組合,提高了延遲焦化裝置的液體產(chǎn)品收率,改善了重焦化蠟油的性質(zhì),但焦化加熱爐輻射段進料質(zhì)量的變差,加劇了加熱爐爐管的結(jié)焦,從而會縮短裝置的開工周期。
    技術(shù)實現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)是針對現(xiàn)有技術(shù)的不足而提出的一種新的工藝技術(shù),具體地說,該工藝是把減壓蒸餾、減粘裂化和延遲焦化的單元操作有機地結(jié)合在一起來處理重油的一種新的工藝技術(shù)。使用本專利技術(shù)的方法加工重油可提高延遲焦化裝置的液體產(chǎn)品收率,減少干氣和焦炭收率,并可改善重焦化蠟油的性質(zhì),同時可延長延遲焦化裝置的開工周期。本專利技術(shù)提供的包括以下步驟I)原料油在360 450°C,優(yōu)選380 430°C的加熱爐中進行加熱后,進入頂部壓力為O. 30 3. 5Mpa減粘裂化反應(yīng)器,停留6 210min,優(yōu)選30 120min,反應(yīng)油氣到步驟2);2)來自減粘裂化反應(yīng)器的油氣進入焦化加熱爐的輻射室加熱到480°C 515°C后進入焦化塔進行焦化反應(yīng),焦化塔塔頂?shù)谋韷簽镺. 103 I. OMpa,優(yōu)選O. 103 O. 25Mpa,充焦時間為3 48hr,優(yōu)選6 20hr,焦化后的高溫油氣經(jīng)急冷進入焦化分餾塔進行分餾,焦化分餾塔塔底油一部分返回焦化分餾塔,另一部分與常壓渣油混合后進入減壓塔,減壓塔分離出的減壓渣油返回到步驟I)。所述的減壓渣油切割溫度為400°C 605°C,優(yōu)選500°C 565°C。所述的焦化分餾塔塔底油的切割溫度為350°C 500°C,優(yōu)選400°C 480°C。所述的原料油為減壓渣油,常壓渣油、重質(zhì)原油、減壓蠟油、脫油浙青、脫浙青油、渣油加氫重油、熱裂化渣油、潤滑油精制的抽出油、催化裂化的循環(huán)油和澄清油、乙烯裂解渣油以及焦油浙青等中的至少一種。 所述的減粘裂化反應(yīng)器為塔式反應(yīng)器或列管反應(yīng)器。當(dāng)為塔式反應(yīng)器時,反應(yīng)器為一個反應(yīng)器或者多個,兩個以上反應(yīng)器時為串聯(lián)方式。本專利技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點I.可提高延遲焦化裝置的液體產(chǎn)品收率,改善重焦化蠟油的性質(zhì);2.可降低焦化分餾塔底的溫度,減緩了塔底的結(jié)焦;3.焦化加熱爐輻射段的進料性質(zhì)改善后,不僅可提高爐管內(nèi)物流的線速,而且可改善物流的流動狀態(tài),從而抑制了結(jié)焦前身物在輻射段的生成和沉積,減緩了爐管結(jié)焦,從而延長了延遲焦化裝置的運行周期;4.焦化分餾塔底油經(jīng)減壓蒸餾后,循環(huán)油量可大幅度減少,從而降低了焦化加熱爐的負荷,即相對提高了焦化裝置的處理能力;5.工藝流程簡單,設(shè)備投資很低,操作費用也較低。下面用附圖和具體實施方式對本專利技術(shù)作進一步詳細描述,但并不限制本專利技術(shù)的范圍,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)原料的性質(zhì),目的產(chǎn)品的要求,在本專利技術(shù)范圍內(nèi)很容易選擇合適的操作參數(shù)。附圖及附圖說明附圖是本專利技術(shù)方法的一種簡單工藝流程圖。圖中I.新鮮進料,2.混合重油,3.加熱爐,4.減粘裂化反應(yīng)器進料,5.減粘裂化反應(yīng)器,6.減粘裂化油氣,7.焦塔進料,8A、8B.焦炭塔,9.焦炭塔頂油氣,10.焦化分餾塔,11.焦化蠟油至氣體,12.分餾塔塔底油,13.焦化分餾塔底泵,14.進入減壓塔的分餾塔塔底油,15.常壓渣油,16減壓塔,17.減壓餾分油,18.減壓渣油。具體實施例方式如圖I所示,來自減壓塔16減壓渣油18單獨或與新鮮進料混合成經(jīng)焦化加熱爐對流段進料2進入焦化加熱爐3的對流室或?qū)α魇液洼椛涫壹訜?;加熱?60°C 450°C后減粘反應(yīng)器進料4進入減粘反應(yīng)器5,表壓O. 3MPa 3. 5Mpa、停留時間為6min 210min的條件下進行適度的熱裂化反應(yīng);從減粘反應(yīng)器5出來的減粘油氣6進入加熱爐3的輻射室加熱,加熱到480°C 515°C后焦化加熱爐輻射段出口物料7進入焦炭塔8A(或8B)進行焦化反應(yīng),焦炭塔塔操作條件為表壓為O. 103MPa I. OMpa,充焦時間為3hr 48hr ;焦炭塔頂油氣9急冷后經(jīng)進入焦化分餾塔10進行分餾,分餾出的焦化蠟油至氣體11出裝置,焦化分餾塔塔底油12由焦化分餾塔底泵13抽出,一部分返回焦化分餾塔對來自焦炭塔塔頂?shù)挠蜌膺M行洗滌換熱等,另一部分作為進入減壓塔的焦化分餾塔塔底油14與常壓渣油混合后進入減壓塔16進行減壓蒸餾;減壓塔16的減壓餾分油17出裝置,減壓塔塔底的減壓渣油18去加熱爐3進行加熱。具體實施例方式下面以具體的實施例詳細說明本專利技術(shù),但并不限制本專利技術(shù)的范圍。實施例I :來自常減壓裝置減壓塔的減壓渣油I性質(zhì)見表I與切割點為520°C焦化分餾塔塔底油的混合油,輸送到焦化加熱爐的對流室和輻射室加熱;加熱到410°C后去減粘裂化 反應(yīng)器,在O. 30 3. 5Mpa壓力,冷油停留時間為42min的條件下進行減粘裂化反應(yīng);減粘裂化反應(yīng)油氣再返回到焦化加熱爐的輻射室加熱,加熱到498°C后進焦化塔進行焦化反應(yīng);生成的油氣經(jīng)急冷后去焦化分餾塔進行分餾,得到氣體、汽油餾分、柴油餾分以及輕蠟油餾分,焦化分餾塔塔底油用泵抽出,一部分對來自焦炭塔的油氣進行洗滌等,另一部分到常減壓裝置與常壓渣油混合,而后再換熱、加熱到預(yù)定的溫度后進入減壓塔進行減壓分餾,控制塔底油的切割深度為520°C (普通條件),主要的工藝條件、焦化的產(chǎn)品分布以及重焦化蠟油的性質(zhì)見表2。對比例I :來自常減壓裝置減壓塔的減壓渣油I經(jīng)換熱后到焦化加熱爐的對流室和輻射室加熱;加熱到498°本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護點】
    一種焦化方法,其特征在于,包括以下步驟:1)原料油在360~450℃的加熱爐中進行加熱后,進入頂部壓力為0.30~3.5Mpa減粘裂化反應(yīng)器,停留6~210min,反應(yīng)油氣到步驟2);2)來減粘裂化反應(yīng)器的油氣進入焦化加熱爐的輻射室加熱到480℃~515℃后進入焦化塔進行焦化反應(yīng),焦化塔塔頂?shù)谋韷簽?.103~1.0Mpa,充焦時間為3~48hr,焦化后的高溫油氣經(jīng)急冷進入焦化分餾塔進行分餾,焦化分餾塔塔底油一部分返回焦化分餾塔,另一部分與常壓渣油混合后進入減壓塔,減壓塔分離出的減壓渣油返回到步驟1)。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:黃新龍陳建民,王洪彬,徐江華王少鋒,孫愛明,胡艷芳李節(jié),王懿洛,劉淑芳,
    申請(專利權(quán))人:中國石油化工股份有限公司,中石化洛陽工程有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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